作者:立友機械 時間:2023/5/7 17:10:34 次瀏覽
一、振動給料機的振動電機發(fā)熱故障
移動式反擊破碎站在工作2h后,振動給料機的振動電機表面溫度達到100℃以上,頻繁觸發(fā)熱敏電阻保護繼電器報警,導(dǎo)致移動破碎站停機保護,現(xiàn)開展故障分析研究并提出解決措施,以下對此作一介紹。
二、故障排查及原因分析
2.1 振動電機檢查
(1)現(xiàn)場檢查振動電機累計運行956h。2臺電機安裝情況良好,未發(fā)現(xiàn)底腳緊固螺栓松動現(xiàn)象。
(2)打開偏心塊保護罩,發(fā)現(xiàn)沒有粉塵進入。手盤振動電機偏心塊,轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動靈活,盤動過程中無呆滯及異響等不良情況,偏心塊轉(zhuǎn)動對稱度良好。此外,也沒有發(fā)現(xiàn)潤滑油脂缺乏。
(3)打開振動電機接線盒,發(fā)現(xiàn)接線正常,不缺相。測量三相線電阻,電阻值相互平衡且符合要求。測量對地絕緣電阻,阻值≥550MΩ,滿足要求。
(4)由于現(xiàn)場不具備深度檢查條件,但通過上述檢查,可以初步排除振動電機故障。
2.2 使用工況排查
按業(yè)主正常的生產(chǎn)模式進行工作,對移動破碎站尤其是振動電機進行跟蹤檢查。工作期間,我們發(fā)現(xiàn)多次出現(xiàn)下述循環(huán)現(xiàn)象:
當(dāng)反擊破的一腔、二腔反擊板振動頻繁且幅度較大時,反擊破電流值由額定電流的50%上升到72%,控制系統(tǒng)反饋信號給振動給料降低給料速度。振動給料機頻率由40Hz降低到30Hz左右,物料運動速度降低,料倉料位持續(xù)走高,導(dǎo)致振動給料機彈簧壓縮過度,振幅由8mm降低到5mm。但此時上料鉤機工作平臺較低導(dǎo)致司機沒有發(fā)現(xiàn)料倉料位情況,仍然持續(xù)上料,致使料倉滿倉,振動電機出現(xiàn)過流現(xiàn)象。由于振動給料機降低了給料速度,反擊破恢復(fù)正常后,控制系統(tǒng)反饋信號給振動給料機提速。由于料倉已經(jīng)滿倉,遠超振動給料機負載能力,彈簧由過度壓縮到恢復(fù)正常所需時間較長,導(dǎo)致振動給料機給料提速時間和振動電機過流時間也相應(yīng)的延長了。
振動電機運行電流與振動給料機的裝載量成正比關(guān)系。當(dāng)振動給料機滿倉時,總電流基本都在16~19A之間;當(dāng)料倉料位在滿倉的2/3時,總電流就會回落到13A以下;當(dāng)物料料位在滿倉的112時,總電流能降到12A以下。
每次過流時間基本在2~5min。最長的一次過流時間達到11min,其中16~19A情況下持續(xù)了將近9min(單臺電機額定電流為6.92A),遠超額定值。工作1.5h后,電機最高溫度達到81℃,已接近報警溫度。
此外,在移動破碎工作0.5h左右后,預(yù)篩分機上層篩板已被泥沙完全封堵。停機檢查,發(fā)現(xiàn)一腔、二腔反擊板已經(jīng)完全沾滿泥沙。
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